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綠色晨鳴——晨鳴紙業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)紀(jì)實(shí)
發(fā)布時(shí)間:2015/11/30 15:32:00  作者:壽光日報(bào)   閱讀數(shù):16189
 

在我國,“造紙”幾乎成了污染的代名詞,在人們的印象中很難使其與綠色聯(lián)系起來。然而,在山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán),記者看到的是湛藍(lán)的天空,聽到的是蟲鳥的歡叫,聞到的是冬日花草的清香,身處這年紙品生產(chǎn)能力400萬噸、經(jīng)濟(jì)效益連續(xù)17年保持山東省同行業(yè)第一、連續(xù)11年名列全國同行業(yè)首位的紙業(yè)王國,卻絲毫沒有看到污染的影子,這與他們多年來致力于發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),走“綠色造紙”之路是分不開的。
    多管齊下實(shí)現(xiàn)一水多用
    造紙業(yè)是用水大戶,同時(shí)也是污水的主要來源,如何在技術(shù)改進(jìn)中實(shí)現(xiàn)節(jié)水,如何在循環(huán)用水中實(shí)現(xiàn)治污,一直是該行業(yè)長期以來努力解決的一大難題,而在晨鳴紙業(yè)集團(tuán),記者似乎找到了答案。
    “用水如金”、“節(jié)水就是環(huán)保”……從這些新理念中,你不難看出作為用水大戶的晨鳴從沒有放棄自已的責(zé)任。在投資6000多萬元建設(shè)了彌河引水工程,減少地下水開采的同時(shí),晨鳴集團(tuán)堅(jiān)持一水多用,搞好中水回用,使抄紙白水回用率達(dá)到95%以上,水循環(huán)利用率達(dá)到74%以上。在對不同水質(zhì)采取分系統(tǒng)逐級閉路循環(huán),合理分配循環(huán)水的基礎(chǔ)上,各車間對新鮮用水量實(shí)行定額管理,推行超量處罰、節(jié)水獎勵的措施,大大節(jié)約了新鮮用水量。在中水回用方面,公司正在籌劃建設(shè)中水回用工程,將最終廢水的50-60%用于制漿生產(chǎn)、40-50%用于公司生態(tài)林及沿途農(nóng)田的灌溉,從而實(shí)現(xiàn)廢水100%回用的目標(biāo)。
    同時(shí),晨鳴集團(tuán)還充分利用先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)節(jié)能降耗,投資500多萬元建成的150噸漿/日新漿線,采用逆流洗滌、水封閉循環(huán)重復(fù)利用、封閉洗篩清潔生產(chǎn)工藝,選用國內(nèi)先進(jìn)的真空洗漿機(jī),引進(jìn)高效節(jié)能節(jié)水的篩選設(shè)備,不僅提高了黑液提取率,而且使噸漿耗水量大大降低,有效的控制了水耗量,投運(yùn)后耗水量下降了47%,加之各車間水封閉循環(huán),重復(fù)使用措施的執(zhí)行,使供水由公司建設(shè)初期每天28000立方米下降到現(xiàn)在平均每天15800立方米,全公司日用水量減少近萬噸。
    大投入完善治污能力
    在進(jìn)行大規(guī)模技術(shù)改造、加強(qiáng)污染源頭控制的同時(shí),晨鳴集團(tuán)不斷加大環(huán)保投入,堅(jiān)持把造紙項(xiàng)目與污染治理項(xiàng)目配套建設(shè)。壽光本部累計(jì)投資5億多元,先后上馬了日處理100噸自制漿黑液堿回收、4萬立方米中段水、200噸堿回收和6萬立方米中段水及厭氧系統(tǒng)等配套環(huán)保項(xiàng)目,引進(jìn)了當(dāng)前世界上最先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)。
    4萬立方米中段水是國內(nèi)第一條引進(jìn)國外工藝和設(shè)備的廢水處理線,投資6500萬元上馬的日處理100噸草漿黑液堿回收爐也是國內(nèi)第一臺。項(xiàng)目投入運(yùn)行后,他們又組織人員在堿爐熱風(fēng)系統(tǒng)等環(huán)節(jié)進(jìn)行了大膽的技術(shù)改造,使堿爐能力得到了充分發(fā)揮,日處理稀黑液能力達(dá)到1300立方米?,F(xiàn)在,晨鳴集團(tuán)在堿回收工程方面的投入已近2億元人民幣,堿回收系統(tǒng)平均每天收火堿107噸。同時(shí)充分利用黑液燃燒產(chǎn)生的蒸氣進(jìn)行發(fā)電,發(fā)電量平均每天達(dá)1.7萬千瓦時(shí),基本實(shí)現(xiàn)了制漿黑液的綜合治理。
    變廢為寶實(shí)現(xiàn)污物資源化
    造紙行業(yè)在每天的生產(chǎn)中都會產(chǎn)生大量的廢渣、廢氣、污泥,這些廢棄物一直以來都是困擾該行業(yè)的一大難題,而在晨鳴集團(tuán),這些令企業(yè)傷透腦筋的“廢物”卻成了寶物,不僅解決了企業(yè)頭疼的污染問題,還給他們帶來了每年上千萬元的經(jīng)濟(jì)收益。
    晨鳴自備電廠配套上馬了年產(chǎn)30萬噸的水泥廠和8萬立方米的新型建材廠,使灰、渣等衍生物“變廢為寶”,僅新型建材廠年消化灰、渣總量就達(dá)21萬噸,產(chǎn)品供不應(yīng)求。沼氣是厭氧處理污水過程中產(chǎn)生的廢氣,如果不綜合利用,對空排放不僅造成清潔能源的浪費(fèi),而且還造成嚴(yán)重的環(huán)境污染。為此,晨鳴集團(tuán)投資3000萬元,新上了4臺國內(nèi)先進(jìn)的燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組,日最高發(fā)電量達(dá)2.8萬千瓦時(shí)。
    晨鳴集團(tuán)還利用中科院專利技術(shù),將污泥無害化處理后制成適合不同農(nóng)作物的專用復(fù)合肥,可明顯提高作物產(chǎn)量,降低復(fù)合肥生產(chǎn)成本。這既使造紙污泥轉(zhuǎn)化為一種良好的資源,實(shí)現(xiàn)有機(jī)質(zhì)資源的循環(huán)利用,彌補(bǔ)我國化肥資源的短缺,提高土壤有機(jī)質(zhì)含量和復(fù)合肥生產(chǎn)能力,同時(shí)也解決了我國造紙企業(yè)污泥處理難題,實(shí)現(xiàn)了造紙污泥穩(wěn)定化、無害化、資源化,將為我國造紙行業(yè)和化肥行業(yè)的發(fā)展起到積極的推動作用。

 

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